伺服電機執行時抖動,伺服電機執行時出現強烈震動,是什麼原因導致的?

時間 2021-08-11 18:18:38

1樓:hi漫海

伺服電機抖動原因進行的分析:

觀點一:

當伺服電機在零速時發生抖動,應該是增益設高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,最大可能是電機相序不正確。

觀點二:

1、pid增益調節過大的時候,容易引起電機抖動,特別是加上d後,尤其嚴重,所以盡量加大p,減少i,最好不要加d。

2、編碼器接線接錯的情況下也會出現抖動。

3、負載慣量過大,更換更大的電機和驅動器。

4、模擬量輸入口干擾引起抖動,加磁環在電機輸入線和伺服驅動器電源輸入線,讓訊號線遠離動力線。

5、還有就是一種旋轉編碼器介面電機,接地不好的情況很容易造成震動。

2樓:青川小舟

1、用的哪種伺服電機?2、是閉環控制還是開環控制?3、電機功率多大?

轉子轉動慣量多大?4、是否帶了減速器?傳統系統是否做了消除間隙的處理?

5、傳統系統等效到電機軸上的轉動慣量多大?還有一些其它的相關引數,先了解這幾個看看吧。

3樓:勾琴

十有**是負載的轉動慣量過大,導致電機執行時過衝了

4樓:匿名使用者

看了你說明的情況了,可能有兩種原因:1.伺服扭矩不夠,2.滾珠絲槓的導程不對

伺服電機執行時出現強烈震動,是什麼原因導致的?

5樓:匿名使用者

可能導致伺服

bai電機震動的原因

有以du下幾點:

電氣部分原

zhi因:電磁故障dao 表現:交流伺版服電機定子接線錯權誤、繞線,轉子繞組、斷條、鐵心變形、氣隙不均等而導致。

2.轉子、耦合器、聯軸器、傳動輪不平衡 解決辦法:建議調整轉子平衡。

若有大型傳動輪、耦合器等,應先與轉子分開單獨調整平衡。 3.機械部分原因 (1)與伺服電機相聯的齒輪或聯軸器故障。

表現:齒輪咬合不良、磨損嚴重,潤滑不佳,聯軸器錯位,齒式聯軸器齒形、齒距不對或磨損嚴重等。 (2)伺服電機拖動的負載傳導振動。

表現:汽輪發電機的汽輪機振動,電機拖動的風機、水幫浦振動,引起伺服電機振動。 (3)伺服電機本身缺陷或安裝錯誤。

表現:軸頸橢圓、轉軸彎曲,軸間隙過大或過小,軸承座、基礎板、伺服電機剛度不夠、伺服電機固定不牢等。

伺服電機帶負載執行一下停下來會來回晃動是什麼原因?

6樓:匿名使用者

基本上是增益引數不恰當導致的。利用伺服的除錯軟體中的示波器或者資料採集器觀察,然後調整增益引數。

像你這樣的現象,有兩種可能,1是增益偏大,超調。 2是增益太小,收斂太慢。

如果是情況1:速度環比例增益慢慢減小,速度環積分常數略微加大,會有所好轉。

如果是情況2:速度環比例增益慢慢加大,速度換積分常速略微減小,會有所好轉。

比例增益的效果比積分常數的效果大很多,優先調整比例增益。

如果調整比例增益變大過程導致嗡嗡聲或者高頻抖動,那就是超調了,減小比例增益。

如果出現一抖一抖,那麼是增益偏低,就是情況2.

積分常數要適當有一點的,不能太小。

你這種情況,如果伺服有自動調整的能力,那麼啟動自動調整,來回跑幾次就自己調好了。

7樓:諧波治理無功補償

是不是負載慣性太大了,可以加制動電阻嘗試一下,是否能有所改觀。

8樓:就是乙個躁

軟體:p/i引數調節不合理.

硬體.伺服電機編碼器鬆動.或異常干擾.導致反饋不合理.驅動根據錯誤的反饋進行了錯誤的輸出

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