電鍍含氰廢水加漂白水去除氰化物後,剩餘的漂白水對水解酸化池和好氧池微生物有影響嗎

時間 2021-08-30 09:01:33

1樓:匿名使用者

簡介: 採用水解酸化-s br-接觸氧化工藝處理製藥工業廢水,處理水量2000m3/d,進水codcr約4000mg/l。監測結果表明,處理後出水bod、codcr和ss的質量濃度範圍分別為28.

3~30mg/l、145.6~285.7mg/l和23.

6~27.2mg/l,bod、codcr和ss的最低去除率分別為98.5%、93.

0%和80.0%,處理出水各項指標完全符合國家排放標準。實際執行顯示,該工藝處理效果穩定,耐負荷衝擊性強,工藝組合合理,具有廣闊的工業應用前景。

關鍵字:水解酸化 s br 接觸氧化 製藥廢水

中圖分類號:x703.1 文獻標識碼:a

隨著製藥工業的發展,製藥廢水已成為重要的汙染源之一。製藥廢水成分複雜、毒性大、色度深,而且廢水水質、水量波動較大,是處理難度較大的工業廢水之一[1~3]。

江西某製藥廠為國家大型企業,主要產品有潔黴素、土黴素、蟲草菌粉等。2023年該公司實施“退城進郊”搬遷工程,生產主廠房遷至市郊,為保護水環境、樹立優秀企業形象,公司同時啟動了廢水處理工程建設專案。專案於2023年9月竣工,經過半年多的執行,處理效果穩定,出水水質可達國家排放標準。

1.設計規模

廢水處理工程設計規模為2000m3/d。

2.廢水**、水質及處理目標

2.1廢水**

該公司生產廢水主要為潔黴素生產過程中產生的丁提廢水、蟲草菌粉生產過程中產生的蟲草廢水以及在土黴素生產過程中產生的少量蒸餾廢水。

以上幾種生產廢水的特點是濃度高、水量小,故稱之為高濃度廢水。生產過程中排放的其他廢水多為裝置和地面的洗滌廢水,此類廢水的特點是濃度低、水量大,統稱為工藝廢水。公司內排放的廢水還有生活汙水,生活汙水中有機物汙染濃度低,但水量大,可作為工業廢水處理過程中的調配水,降低工業廢水的處理難度。

混合後的生產廢水、工藝廢水、生活汙水統稱為混合廢水,一併進入處理單元進行處理。

2.2廢水水量、水質

廢水水量、水質見表1,處理後出水要求符合《汙水綜合排放標準》(gb8978-1996)中的二級排放要求。

表1 廢水水量水質

廢水名稱

水量(m3/d)

水質指標

phcodcr(mg/l)

bod5(mg/l)

ss(mg/l)

色度(倍)

丁提廢水

16010.5

35000

20000

3001500

蟲草廢水

405.0

14000

9000

300600

工藝廢水

8006.4

1600

900300

350生活汙水

1000

6.9400

150200

70混合廢水

2000

6.5~8.0

4000

2250

250400

3.廢水處理工藝

3.1工藝研究與選擇

該廢水有機物含量高,可生化降解性較好,但單獨採用好氧工藝時需對原廢水進行稀釋,且抗生素廢水中往往含有殘餘抗生素,會對好氧系統產生不利影響。根據對該廢水的中試和水解酸化的研究,水解酸化反應可以對殘餘抗生素改性,提高廢水的可生化性。故考慮加上一個水解酸化過程,在水解階段,把固體物質降解為溶解性物質,大分子物質降解為小分子物質;酸化階段把碳水化合物降解為脂肪酸。

水解-酸化菌世代週期較短,故此降解過程迅速。由於厭氧發酵控制在水解酸化階段,可避免因進一步發酵所帶來的沼氣,不會產生普通厭氧處理過程所產生的惡臭氣體,並且避免了完全的厭氧反應對環境要求高,難於穩定執行的缺點。

廢水經水解酸化處理後仍具有較高的汙染負荷,單純的好氧處理工藝對製藥廢水處理效果並不理想,因此設計採用“**r+接觸氧化”二級好氧處理工藝。廢水經二級好氧處理後,色度仍然較高,為去除殘餘的色度,同時作為系統的把關單元,設定反應沉澱系統進行脫色處理。

在大量調研、比較及中試的基礎上,方案採用“水解酸化+s br+接觸氧化”工藝。經過上述處理後,廢水可以實現達標排放。

3.2工藝流程

根據工藝調研與中試結果,確定工藝流程見圖1。

圖1 製藥廢水工藝流程

4.主要處理構築物及裝置

①格柵井1座 地下式砼結構,設計尺寸5000mm×1000mm×2000mm,有效水位高度1.0m。格柵井配備1臺迴轉式清汙機,柵寬0.

5m,高3.0m,柵條間隙3mm,安裝角度600。

②調節池1座 地下式砼結構,設計平面尺寸為19000mm×16000mm,總高度6.0m,有效水深4.5m,有效容積為1368m3。

③水解酸化池1座 半地下式砼結構,設計平面尺寸20000mm×5000mm,總高度6.5m,有效水深5.5m,總有效體積550m3,設計容積負荷為4.

15kgcodcr/(m3·d),停留時間6.55h,池內填裝新型組合填料,型號為rxt190-80,直徑190mm,片距80mm,長3.8m,總填裝率70%,填料用量為385m3。

填料架為3層a3鋼結構,總面積為300m2。

④s br池1座 半地下式砼結構,設計平面尺寸28000mm×20000mm,總高度6.5m,有效水深5.5m,總有效容積3080m3。

整個s br池分為2個單元,每單格規格為20000mm×14000mm×6500mm。設計汙泥濃度為4~5g/l,排泥量為90m3/d(以汙泥含水率為99%計)。曝氣裝置選用d192×180型微孔曝氣器,用量為700個,氣水比為20:

1,氣流量為2.5nm3/(個·h)。潷水器為ql3-500型,流量為500m3/h,潷水深度3.

0m。⑤集水池1座 s br反應池在1.5h內一次最大排水量約500m3,而後續處理為連續工作,平均小時處理量為84m3,故集水池調節容量不得小於400m3。設計集水池為半地下式砼結構,規格為10000mm×8000mm×6000mm,有效水深5.

0m,總有效體積400m3。

⑥接觸氧化池1座 半地下式砼結構,設計規格20000mm×10000mm×6500mm,有效水深5.3m,保護高度1.2m,有效容積1000m3,設計容積負荷為1.

93kgcodcr/(m3·d),停留時間12h。池內所裝填料的型號、填裝規格同水解酸化池一致,填料用量為700m3。曝氣方式與s br池一致,選用d192×180型微孔曝氣器,用量為660個,氣流量為氣流量為2.

5nm3/(個·h)。

⑦平流式反應沉澱池1座半地下式鋼筋混凝土結構,設計規格20000mm×5000mm×6500mm,其中反應區尺寸為5000mm×1000mm×3500mm,池子有效水深2.5m,有效容積250m3,表面負荷率為0.84m3/(m2•h),停留時間2.

96h。沉澱池設定汙泥鬥2個,尼鬥高度2.5m,傾角為60°;為加速汙泥沉澱,同時兼顧脫色處理效果,需向池內投加pac混凝劑,設計投加量為180kg/d。

⑧汙泥濃縮池1座 地下式砼結構,設計規格10000mm×8000mm×6000mm,有效水深4.0m,有效容積320m3。濃縮池用來儲存從反應沉澱池、水解酸化池、**r池等排出的汙泥並且還可以起到濃縮汙泥降低含水率的作用。

5.執行結果及分析

5.1執行結果

該工程自2023年9月執行至今,系統運**況良好,處理效果可靠。系統穩定後,2023年3個月的例行監測結果見下表。

表2 系統執行結果1

專案進水

調節池出水

水解酸化池出水

**r池出水

接觸氧化池出水

反應沉澱池出水

總去除率( %)

codcr

3576.5

3397.6

2582.3

870.8

174.2

145.6

95.9

bod5

1931.3

1833.5

1649.6

244.1

48.8

29.7

98.5

ss235.0

225.6

142.1

109.5

120.6

23.6

90.0

色度(倍)

390378

215166

10040

89.7

ph7.50

7.35

6.30

7.45

7.65

7.80

-注:資料為2023年3月10監測值,各專案單位除ph、色度外均為mg/l。

表3 系統執行結果2

專案進水

調節池出水

水解酸化池出水

**r池出水

接觸氧化池出水

反應沉澱池出水

總去除率( %)

codcr

3893.6

3681.9

2945.4

983.9

285.8

213.5

94.5

bod5

2132.7

2026.1

1824.8

273.5

55.6

28.3

98.7

ss268.5

219.6

137.3

106.2

115.8

25.3

90.7

色度(倍)

420408

235175

10543

89.7

ph7.12

7.43

6.25

7.60

7.73

7.95

-注:資料為2023年4月15日監測值,各專案單位除ph、色度外均為mg/l。

表4 系統執行結果3

專案進水

調節池出水

水解酸化池出水

**r池出水

接觸氧化池出水

反應沉澱池出水

總去除率( %)

codcr

4085.2

2935.8

2818.4

1268.3

380.5

285.7

93.0

bod5

2065.8

2087.1

1878.3

289.8

60.5

30.0

98.5

ss280

265.8

171.5

130.5

127.1

27.2

90.3

色度(倍)

350340

250185

11570

80.0

ph6.95

7.20

6.15

7.30

7.50

7.80

-注:資料為2023年5月13日監測值,各專案單位除ph、色度外均為mg/l。

5.2執行結果分析

①調節池單元主要起混合各類廢水、調節水質的作用,對各汙染物的去除率不大。

②水解酸化處理單元對codcr的去除率在20%左右,其主要作用是消除抑菌性汙染物對後繼生化處理的影響,提高廢水的可生化性。

③**r池對codcr去除率大於65%,表明水解酸化處理單元破壞了廢水中有機物的髮色基團,降低了毒性物質對後繼處理單元處理效率的不良影響。

④接觸氧化池對codcr去除率大於70%,說明生物接觸氧化池內的生物膜經過培養馴化後,逐漸適應了製藥廢水的環境。

⑤在反應沉澱池處理單元,為提高泥水分離的效果,可投加聚合氯化鋁(pac),與有機物和ss發生絮凝反應,使上清液達標排放。在系統執行中發現,接觸氧化池出水水質良好,不必投加pac出水即可達標。

6.技術經濟指標

工程佔地2400m2,構築物佔地1700 m2。總投資約700萬元,單位建設費約3500元/立方米。**機容量252.

46kw,執行負荷為93.25kw。直接執行費用約0.

96元/立方米(主要為電費、藥劑費及人工費)。工程削減汙染負荷約2700tcodcr/a。

7.結論

(1)採用“水解酸化-s br-接觸氧化”工藝處理含抗生素的高濃度製藥廢水具有良好的處理效果,出水完全符合國家二級排放標準(gb8978-1996)。

(2)水解酸化的設計是合理的,水解-酸化菌的世代週期較短,整個降解過程迅速,不但可以消除抗生素抑菌性對生化反應的不良影響,而且厭氧發酵控制在水解酸化階段,可以避免進一步發酵產生臭氣,有利於維護製藥廠的內部環境。

(3)該工藝將高濃度生產廢水、工藝廢水、生活汙水進行混合後集中處理,既無需外加清水調節水質,節約了水資源;又避免了重複建設,節約了投資成本。工藝對汙染物去除效率高、投資低、執行穩定且不產生臭氣,是一條行之有效的方法,經濟合理,值得同類工程專案借鑑。

參考文獻

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[2]範永哲,戚鵬,趙仁興.水解酸化處理青黴素、土黴素廢水實驗研究[j].環境保護科學,2002,28:19-21.

[3]白明超.厭氧-好氧生化法處理製藥廢水工程除錯及管理[j].廣東化工,2004,(3):45-47.

[4]北京市環境保護科學研究院等.三廢處理工程技術手冊-廢水卷[m].北京,化學工業出版社,2000,673-679.

[5]唐受印,戴友芝.水處理工程師手冊[m].北京,化學工業出版社,2000,376-378.

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